• 深挖内潜做实做细 多措并举全面降本
    • 发布时间:2022-04-14 03:12:42  信息来源:柳州五菱柳机动力有限公司
               今年,铸造行业面临电价、原辅材料、合金材料上涨及产能过剩日益严重等诸多不利因素,市场竞争更为激烈。为了更好地实现降成本、强内功,铸件事业部制定了降低内外废率、提升质量,减少浪费、提升效率,深挖生产制造过程降本潜能等多项降本措施,并扎实有效推进。
              一、持续降低内外废率,提升质量
              持续降低内外废率,降低废芯率、废型率,减少返修,提升一次下线合格率。应用不良质量成本管理工具,组建质量攻关团队,分析内、外废缺陷类型、分布规律,找出前位问题,将措施落实到班组、细化到工位。查找生产过程中对主要废品的影响因素,提升设备精度,细化工装、模具的管理,定期检查模具状态,确保质量稳定。
              针对外废泄漏率高的问题,通过大量的沉水、解剖、分析判断,主要为模具温度偏高导致,采取增加模具冷却水时间、降低浇铸温度的措施后,缸盖水道泄漏率明显降低,效果显著。
              二、减少浪费,提升效率
              阳和工厂后处理班组打磨、初抛、铲磨工位产生的铁片、披锋、钢丸、砂子混合物,原来是作为工业垃圾委托专门的公司付费处理,经过分析,可将其中的铁片、披锋等磁选过筛后回炉重熔使用,钢丸可以作为辅料用于继续生产,砂子可以作为覆膜砂生产厂家的原砂,如此一来,原本需花钱处理的“垃圾”,现在变废为宝了,不仅不需花钱处理,还能省钱、赚钱。
              同时,精准控制防锈油用量。阳和工厂防锈油用量较大,有时因喷油多,油残留在铸件表面、水套、油道区域过多,为解决这一难题,工段在操作者旁增加了控制按钮,当有故障停线时,可以及时、方便的关停,避免油持续喷出。另外,通过更换控制阀,使喷油更均匀;在出入口增加隔离帘,减少油喷出,其遇到帘子后往下滴,将油回收,减少油的溢出浪费,初步估算节约用油约25%左右。
              另外,利用现有人员、设备,自购材料自制部分工装、工具,这样累积下来,能节省不少委外加工和制造费用。有色工部自行修补溶解炉、优化模具保养方式、节省涂料和干冰使用量、炉前工具回收二次更换使用、优化铸件加工余量,充分挖掘降本潜力,取得了有色铸造成本降低20%的新成效。
              三、开展新材料开发,工具升级替换
              针对原材料、合金上涨,开展新材料试制,工艺优化升级。如试制碳化硅替代价格涨幅较大的预处理剂、硅铁、增碳剂等,目前已进入大批量试制阶段,预估综合成本每炉降低100元左右。在满足质量要求的前提下,继续推进合金精细化控制,废钢采取高锰钢配低锰钢的混搭方式,通过加入废钢满足铸件锰元素的要求,减少锰铁合金的加入量。
             使用锆刚玉砂轮替代碳化硅砂轮,减少砂轮消耗量,解决砂轮更换频繁问题,提升生产效率,降低成本。经初步测算,砂轮材料成本降幅达到40%左右。
              四、提升瓶颈工序效率,优化生产物流路线
              通过优化浇铸程序,由原来设备旋转到浇铸岗位后,舀铝机器人接收指令开始取铝,优化为坭芯下芯时舀铝机器人同步取铝,设备同步运行,初步测算效率提升10%,有效地提升了有色瓶颈工序效率。
              优化阳和工厂后处理物流路线,减少叉车的转运,启用新的预加工及成品库房,重新规划喷油线,并将产线连接至预加工线,下线/预加工后直接可以入库,减少叉车长距离的入库路线,同时可实现直接包装,减少外包包装费用。

              企业只有不断提升质量、降低成本,才能提高竞争力。相信只要铸件事业部全体员工齐心协力,紧绷降本这根弦,立足岗位,持续降本,就一定能达成降本目标,做精、做大铸造!

    • 深挖内潜做实做细 多措并举全面降本
    • 发布时间:2022-04-14 03:12:42  信息来源:柳州五菱柳机动力有限公司
               今年,铸造行业面临电价、原辅材料、合金材料上涨及产能过剩日益严重等诸多不利因素,市场竞争更为激烈。为了更好地实现降成本、强内功,铸件事业部制定了降低内外废率、提升质量,减少浪费、提升效率,深挖生产制造过程降本潜能等多项降本措施,并扎实有效推进。
              一、持续降低内外废率,提升质量
              持续降低内外废率,降低废芯率、废型率,减少返修,提升一次下线合格率。应用不良质量成本管理工具,组建质量攻关团队,分析内、外废缺陷类型、分布规律,找出前位问题,将措施落实到班组、细化到工位。查找生产过程中对主要废品的影响因素,提升设备精度,细化工装、模具的管理,定期检查模具状态,确保质量稳定。
              针对外废泄漏率高的问题,通过大量的沉水、解剖、分析判断,主要为模具温度偏高导致,采取增加模具冷却水时间、降低浇铸温度的措施后,缸盖水道泄漏率明显降低,效果显著。
              二、减少浪费,提升效率
              阳和工厂后处理班组打磨、初抛、铲磨工位产生的铁片、披锋、钢丸、砂子混合物,原来是作为工业垃圾委托专门的公司付费处理,经过分析,可将其中的铁片、披锋等磁选过筛后回炉重熔使用,钢丸可以作为辅料用于继续生产,砂子可以作为覆膜砂生产厂家的原砂,如此一来,原本需花钱处理的“垃圾”,现在变废为宝了,不仅不需花钱处理,还能省钱、赚钱。
              同时,精准控制防锈油用量。阳和工厂防锈油用量较大,有时因喷油多,油残留在铸件表面、水套、油道区域过多,为解决这一难题,工段在操作者旁增加了控制按钮,当有故障停线时,可以及时、方便的关停,避免油持续喷出。另外,通过更换控制阀,使喷油更均匀;在出入口增加隔离帘,减少油喷出,其遇到帘子后往下滴,将油回收,减少油的溢出浪费,初步估算节约用油约25%左右。
              另外,利用现有人员、设备,自购材料自制部分工装、工具,这样累积下来,能节省不少委外加工和制造费用。有色工部自行修补溶解炉、优化模具保养方式、节省涂料和干冰使用量、炉前工具回收二次更换使用、优化铸件加工余量,充分挖掘降本潜力,取得了有色铸造成本降低20%的新成效。
              三、开展新材料开发,工具升级替换
              针对原材料、合金上涨,开展新材料试制,工艺优化升级。如试制碳化硅替代价格涨幅较大的预处理剂、硅铁、增碳剂等,目前已进入大批量试制阶段,预估综合成本每炉降低100元左右。在满足质量要求的前提下,继续推进合金精细化控制,废钢采取高锰钢配低锰钢的混搭方式,通过加入废钢满足铸件锰元素的要求,减少锰铁合金的加入量。
             使用锆刚玉砂轮替代碳化硅砂轮,减少砂轮消耗量,解决砂轮更换频繁问题,提升生产效率,降低成本。经初步测算,砂轮材料成本降幅达到40%左右。
              四、提升瓶颈工序效率,优化生产物流路线
              通过优化浇铸程序,由原来设备旋转到浇铸岗位后,舀铝机器人接收指令开始取铝,优化为坭芯下芯时舀铝机器人同步取铝,设备同步运行,初步测算效率提升10%,有效地提升了有色瓶颈工序效率。
              优化阳和工厂后处理物流路线,减少叉车的转运,启用新的预加工及成品库房,重新规划喷油线,并将产线连接至预加工线,下线/预加工后直接可以入库,减少叉车长距离的入库路线,同时可实现直接包装,减少外包包装费用。

              企业只有不断提升质量、降低成本,才能提高竞争力。相信只要铸件事业部全体员工齐心协力,紧绷降本这根弦,立足岗位,持续降本,就一定能达成降本目标,做精、做大铸造!